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ASM181T氦質譜檢漏儀常見故障解決

ASM181T氦質譜檢漏儀常見故障解決
1、電泵故障及解決
(1)電泵不舉動。審查名目有:電源電壓是否畸形,電門是否翻開,繞組是否斷路或接地,電機是否過熱(泵結冰后是否能啟動)。
(2)電泵音調異樣。審查油位是否適合,油質是否變壞,油溫是否<10℃,油霧過濾器的入口有無氣體排出(那末無氣體排出,更替油霧過濾器)。2、分子泵故障及解決
(1)開機2min后壓力批示燈不亮。此時候子泵未轉動,即分子泵出口壓力未到設定值或未檢測到壓力(通常壓力應<10-3MPa,壓力過高分子泵將無奈啟動)。因而,重要審查招致壓力過高的成分。審查的名目有:PI1真空規管是否有問題,分子泵入口是否翻開,電泵油是否太臟或電泵是否轉動,零碎是否有透露。
(2)分子泵減速批示燈不亮。CD2通路板上的保險絲燒斷,更替保險絲或審查是否有短路景象。
(3)分子泵故障燈亮。審查CD2通路板設置電門是否在于R地位,此時無須在N地位。審查風扇是否停留,那末風扇畸形,請和廠家聯絡。3、質譜室故障
(1)真絲批示燈不亮。審查真絲開要害是否在于開放地位(再按一下),審查I/O短接插銷是否儀器前面的接口。
(2)真絲批示燈閃耀。用萬用表審查質譜室飛行插座1和5接報柱是否開路,若開路,更替真絲;若不開路,審查接報柱6是否和其余接頭導通,肅清短路景象.
(3)遙控面板無壓力批示。審查PI3規管是否有問題。
(4)當檢漏結束時壓力不上升。審查通路板PO318保險絲是否有問題.
(5)檢漏口壓力>0.01MPa。電泵油生效或PI3規管壞.4、檢測結束時涌現的故障
(1)檢漏鍵有效(綠色批示燈亮):審查真絲是否啟動。那末真絲沒有啟動或者真絲斷,按檢漏鍵將沒有反響。
(2)檢漏鍵有效(批示燈不亮)。I/O短接插銷未拔出儀器前面插座。那末I/O短接插銷未拔出儀器前面插座,那時檢漏儀將承受I/O口輸出信號,而不承受遙控器信號,檢漏鍵有效。5、主動校準終了時涌現的故障
主動校準挫敗(真絲亮)白色校準燈亮。率先審查主動校準設置,電門S1是否在于OFF地位,所設置的漏率值和規范漏孔值是否統一。熱度傳感器是否接上;其次是審查銳敏度(那末用內部校準漏孔審查預示值和理論值統一,儀器也可運用),蕩滌質譜室。6、檢漏時涌現的故障
(1)不向細檢形式轉換,無油立式真空泵檢漏口壓力<2×10-4MPa:審查粗檢批示燈是否亮,那末亮,注明檢漏儀置于粗檢形式。再按一下粗檢電門切換到主動轉換狀態。
(2)銳敏度低。審查三極規所測壓力,待到質譜室壓力<10-6MPa時再檢漏;那末壓力達成,審查離子源是否被凈化,蕩滌離子源。
(3)氦本底太高。審查電泵油是否生效(泵油長期運用變質會吸附較多的氦氣,招致氦凈化),審查儀器零碎是否有漏,真空管路是否凈化,審查三極規上壓力是否達成10-6MPa,離子源是否凈化。另外還要留神條件的凈化問題,那末小組內有多臺檢漏儀,且氦氣的運用量較大時,小組透風不好時;或者小組透風良好,但干凈廠房多采納上送風形式,氣旋位置是自上而下,因為氦氣分子量較小,向上放散,以致氦氣放散慢,也會招致氦凈化。克服方法是在檢漏口的放氣缸放氣口(通常通大氣)處,裝置一個多少升定量的氣瓶,該氣瓶與工業氣壓氦上呼吸道路聯接。那樣,就大大縮小了條件的氦凈化。
(4)通常小組檢漏生產之前,會拿樣件試檢漏(此樣件通常是生產內中中產生的成品,漏率瀕臨設定漏率),會發現漏的樣件不漏的景象。這是所以漏的樣件自身漏率較小,通過屢次檢漏后,微孔被污垢阻塞而不漏了。正常不要徹底置信漏件,漏件屢次運用后就不要運用了。
(5)工裝設計不正當招致檢漏通不過。初檢時作業畸形,作業多少次后,抽速大大減慢,檢漏不過;加死堵檢漏儀不漏,作業畸形。這是所以工裝設計不正當所致,比方工裝構造不正當,內名義太毛糙,招致過多的氦氣殘留;或者密封設計不正當招致密封不牢靠(因為工裝設計人員對業余真空設計不相熟)。
(6)操作不正當招致故障。如作業中,有一個大漏的作件,因為操作人員斷定謬誤,不覺得作件漏,而去審查工裝的聯接或者檢漏儀,屢次對這一作件檢漏。那樣就會發現,所有作件都不過。起因是大漏的作件經屢次檢漏后,有一大批的氦氣進入質譜室,造成質譜室凈化。克服的方法是,理清質譜室,重復吸氣排氣。


 

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